
在智能制造的車輪滾滾向前時,總有一群人以匠心為盾、以創新為矛,默默守護著產品質量的生命線。柳州一陽生產部科長曾獻,正是這樣一位在制造一線深耕不輟的“工藝診療師”。他帶領團隊,打響了一場場針對生產“頑疾”的工藝革新攻堅戰,為公司的每一步邁進突破了一個又一個關鍵瓶頸,榮獲2024年“優秀管理者”稱號,用創新實踐詮釋了“質量即尊嚴”的制造哲學。

曾獻(右)在生產現場講解工藝要點
2024年,柳州一陽年產能突破500萬件大關,年產值超10億元,創下建廠以來最佳生產經營業績。在這份亮眼成績單的背后,凝結著曾獻無數個日夜的智慧與汗水。
微米戰場:氣密性攻堅的破局之道
2022年,一份來自生產線的數據波動報告觸動了曾獻的質量神經:部分產品的氣密性測試合格率異常下滑。他敏銳洞察到,這看似偶然的波動背后,暗藏著工藝系統的深層隱患。通過對上千組數據進行深入分析,曾獻最終將目光鎖定在氦檢環節——輪轂表面殘留水分形成的微孔疏松,正是氣密性能異常的“元兇”。

氦檢工序中檢查輪轂狀態
為破除異常,曾獻雙管齊下展開技術攻關:一方面,狠抓氦檢清洗產品溫度工藝,減少溫度波動,壓縮水分烘干盲區,精準捕捉濕度異常;另一方面,首創《氣密性保障操作手冊》,將經驗型檢驗規范為標準化流程,通過“理論培訓-缺陷模擬-動態實踐”三段培訓體系,使員工異常識別和響應速度有效提升。

調整氦檢設備參數
經持續優化,氣密性異常從最初發現時的25起,驟降至僅1起。這場戰役讓曾獻深刻認識到,傳統“事后補救”的管控模式注定會被越來越高的質量管控要求所淘汰,必須構建全流程預防型質量管控體系。
設備煥新:支具改造的智慧解答
2024年,涂裝線支具問題成為新的挑戰:因設計缺陷,軸承損壞時常引發支具掉落,支具卡入鏈條間隙導致故障停線。年故障停線達3-5次,每次數小時的停線維修都意味著數萬元的產值損失,已然是生產計劃中不可忽視的薄弱環節。

涂裝線上查看輪轂狀態
在持續地現場蹲守和考察后,曾獻與團隊敲定了解決方案:創新采用“限位焊接+墊片強化”的方式,在關鍵部位加裝墊片結構,能夠大大提高軸承和支具強度。這項看似簡單的改造,卻實現了優化后全年零故障的奇跡,為產能突破提供了堅實保障。
“每當看到現場生產不順,出現不良品時,就像看到自己的孩子生病一樣揪心。”曾獻坦言,“我深知,現在并非安逸享樂的時候。在殘酷的市場競爭中,任何質量疏漏都可能讓企業失去立足之地。”他始終強調:“工藝創新永無止境,今天的滿分可能只是明天的起點!
周年慶典上,曾獻作為“優秀管理者”登臺發言
如今,在曾獻的推動下,涂裝車間已引入自動碼垛機和智能拔蓋系統,正式投入使用后,產線自動化程度將進一步提升,產品質量和生產效率更上一層。這位“工藝診療師”依然每天駐守現場,用鷹隼般的目光掃描每個工藝細節。他說:“唯有保持一顆不斷學習、敢于創新的心,才能夠在未來取得更優異的成績!

自動碼垛機調試現場
在機械的律動聲中,曾獻正帶領團隊向著智能制造的新高地進發,為柳州一陽鑄就更璀璨的質量勛章。在這片充滿機械韻律的熱土上,曾獻將緊握工藝創新之筆,持續書寫柳州一陽匠心與品質的嶄新篇章。